本發明屬于家電制造領域,具體涉及一種熱交換循環裝置制作工藝。
背景技術:
熱交換循環裝置在空調外機中屬于電控部分主要機構,精度要求高,焊接工序多,現有工藝流程各工序存在較大問題,首先焊接定位方式不合理,存在質量隱患,其次,工序順序不合理,影響產品精度和質量,再次,某些工序如標牌粘貼工序效率低,形成的產品易歪曲。 熱交換循環裝置存在電器元件數量多,對制件有嚴格要求,特別對加工螺紋翻邊孔時產生的廢料特別強調不能有粘連;因工作時產生的震動可以使粘連廢料脫落,引起電器短路而損壞整個裝置。母件上的螺紋底孔沖壓工藝一般采取平沖頭預沖一次翻孔成型;但存在平沖頭預沖時產生的廢料粘連現象。
技術實現要素:
本發明克服了現有技術的不足,提出了一種熱交換循環裝置制作工藝,所述工藝流程解決了焊接定位方式,提高了產品精度和質量,解決了粘貼標牌工序效率低,易歪曲等問題;杜絕了對母件上螺紋翻邊孔出現翻孔偏轉和廢料粘連現象。
本發明的技術方案為:一種熱交換循環裝置制作工藝,所述工藝流程利用剪板機進行下料,利用壓床進行模具沖壓和修邊,利用折彎機進行折彎,利用電焊機進行焊接,所述壓床的功率范圍為30KW/h-35KW/h,所述折彎機的功率范圍為5.5KW/h-7.5KW/h;
所述工藝流程包含如下工序:
工序1. 根據工件結構利用剪板機下料;
工序2. 利用壓床對工件進行模具壓筋,壓制停留時間為30-60秒;
工序3. 利用壓床對工件進行模具修邊沖孔,采用十字型沖孔沖頭,所述十字型沖孔沖頭能將預沖孔廢料分為四份,使粘連牢固,不易脫落,修邊沖孔時間:15-30秒;
工序4 .利用壓床對工件進行模具上下折彎,上下折彎停留時間為30-70秒;
工序5. 利用折彎機對工件進行折彎,折彎時間為22-30秒;
工序6. 利用電焊機對工件進行定位并焊接,焊接時間為18-30秒;
工序7.對工件安裝支架;
工序8. 對工件粘貼端子警示牌;
工序9. 對工件焊點處進行防銹漆處理,時間65-85秒;
工序10.裝車入庫。
對于工序3,螺紋底孔沖壓工藝為:沖孔后再進行螺紋底孔翻孔,使得螺紋底孔翻孔一次成型,解決螺紋翻孔時的翻偏現象。
本發明具有如下有益效果:
1)本發明減少了工序,大大提高工作效率。
2)本發明大大提高產品合格率。
3)本發明螺紋底孔沖壓工藝為:沖孔后再進行螺紋底孔翻孔,使得螺紋底孔翻孔一次成型,解決螺紋翻孔時的翻偏現象。
4)本發明將沖孔沖頭端部將原來“平面”改為“十字”狀,因“十字”狀沖頭可以將原來的預沖孔廢料分為四份,使粘連牢固,不易脫落。
具體實施方式
實施例1:
工序1.剪板機下料;
工序2.模具壓筋(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/40秒);
工序3.模具修邊沖孔(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/19秒);
工序4.模具上下折彎(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/50秒);
工序5. 折彎(設備W67K-40/1250折彎機,主電機功率5.5KW/h)(生產效率 1次/26秒);
工序6.焊掛鉤(數量2件,生產效率 1次/20秒);
工序7.焊定位彈片(用焊接工裝定位,生產效率 1次/25秒);
安裝支架(螺釘3個,生產效率 1次/32秒);
工序8.粘貼“端子警示牌”(用“標記”定位法,生產效率 1次/14秒);
工序9.對焊點處涂抹防銹漆(生產效率 1次/65秒);
工序10.裝車入庫。
實施例2:
工序1.剪板機下料;
工序2.模具壓筋(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/39秒);
工序3.模具修邊沖孔(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/21秒);
工序4.模具上下折彎(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/41秒);
工序5. 折彎(設備W67K-40/1250折彎機,主電機功率5.5KW/h)(生產效率 1次/26秒);
工序6.焊掛鉤(數量2件,生產效率 1次/20秒);
工序7.焊定位彈片(用焊接工裝定位,生產效率 1次/23秒);
安裝支架(螺釘3個,生產效率 1次/32秒);
工序8.粘貼“端子警示牌”(用“標記”定位法,生產效率 1次/15秒);
工序9.對焊點處涂抹防銹漆(生產效率 1次/76秒);
工序10.裝車入庫。
現有工藝流程:1.減少了工序(原工序4.螺紋底孔翻孔);2.提高工作效率;3.提高產品質量(螺紋翻孔偏,廢料粘連和脫落等問題已解決)。
實施例3:
工序1.剪板機下料;
工序2.模具壓筋;(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/60秒);
工序3.模具修邊沖孔(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/21秒);
工序4.模具上下折彎(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/60秒);
工序5. 折彎(設備W67K-40/1250折彎機,主電機功率5.5KW/h)(生產效率 1次/26秒);
工序6.焊掛鉤(數量2件,生產效率 1次/20秒);
工序7.焊定位彈片(用焊接工裝定位,生產效率 1次/23秒);
安裝支架(螺釘3個,生產效率 1次/32秒);
工序8.粘貼“端子警示牌”(用“標記”定位法,生產效率 1次/16秒);
工序9.對焊點處涂抹防銹漆(生產效率 1次/75秒);
工序10.裝車入庫。
現有工藝流程:1.減少了工序(原工序4.螺紋底孔翻孔);2.提高工作效率(工序9達到50%);3.提高產品質量(螺紋翻孔偏,廢料粘連和脫落等問題已解決)。
實施例4:
工序1.剪板機下料;
工序2.模具壓筋(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/38秒);
工序3.模具修邊沖孔(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/21秒);
工序4.模具上下折彎(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/69秒);
工序5. 折彎(設備W67K-40/1250折彎機,主電機功率5.5KW/h)(生產效率 1次/26秒);
工序6.焊掛鉤(數量2件,生產效率 1次/20秒);
工序7.焊定位彈片(用焊接工裝定位,生產效率 1次/23秒);
安裝支架(螺釘3個,生產效率 1次/30秒);
工序8.粘貼“端子警示牌”(用“標記”定位法,生產效率 1次/14秒);
工序9.對焊點處涂抹防銹漆(生產效率 1次/76秒);
工序10.裝車入庫。
現有工藝流程:1.減少了工序(原工序4.螺紋底孔翻孔);2.提高工作效率(工序9達到70%);3.提高產品質量(螺紋翻孔偏,廢料粘連和脫落等問題已解決)。
實施例5:
工序1.剪板機下料;
工序2.模具壓筋(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/58秒);
工序3.模具修邊沖孔(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/21秒);
工序4.模具上下折彎(設備J31-315壓床,主電機功率30KW/h)(生產效率 1次/30秒);
工序5. 折彎(設備W67K-40/1250折彎機,主電機功率5.5KW/h)(生產效率 1次/26秒);
工序6.焊掛鉤(數量2件,生產效率 1次/21秒);
工序7.焊定位彈片(用焊接工裝定位,生產效率 1次/23秒);
安裝支架(螺釘3個,生產效率 1次/30秒);
工序8.粘貼“端子警示牌”(用“標記”定位法,生產效率 1次/13秒);
工序9.對焊點處涂抹防銹漆(生產效率 1次/66秒);
工序10.裝車入庫。
現有工藝流程:1.減少了工序(原工序4.螺紋底孔翻孔);2.提高工作效率(工序9達到84%);3.提高產品質量(螺紋翻孔偏,廢料粘連和脫落等問題已解決)。