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小型化干熄焦旋轉密封閥的制作方法

文檔序號:12796136閱讀:539來源:國知局
小型化干熄焦旋轉密封閥的制作方法與工藝

本發明屬冶金行業技術領域,是焦化廠干熄焦環節的關鍵設備。



背景技術:

由于大型的干熄焦系統存在維護困難、維修周期長、影響生產大的問題,不少焦化廠向小型化、多配套發展。但據調查,目前市場上正規的均衡排焦設備(旋轉密封閥)都是大型的(75-260t),沒有正規的小型的旋轉密封閥,僅有些粗糙的原始設備,不僅故障率高,而且壽命很短,嚴重影響了焦化廠的正常生產和經濟效益。

針對以上情況,我們開發了新型的小型化均衡排焦設備——10t旋轉密封閥。該設備以全新的設計理念,采用多項先進技術,與市場上同類設備相比具有諸多優勢,性能對比如下表:



技術實現要素:

本發明的目的是開發一種均衡排焦設備——10t旋轉密封閥,填補國內該噸位正規、專業旋轉密封閥的空白。

本發明的技術方案是:在一個支架上設置旋轉密封閥的殼體,殼體兩端為端蓋,端蓋上安有軸承室和轉子軸,殼體上部設置進料口,下部設置出料口,其特征在于,殼體一側設置一個分配器,該分配器通過銅管和接頭進入殼體內部動、靜環接合處及軸承室,分配器通過銅管和接頭到軸承室,再由軸承室的出油管又接入動、靜環形成的潤滑管路構成一個封閉的潤滑系統。

本發明的有益效果:本設備為新型的小型化均衡排焦設備——10t旋轉密封閥,其特有亮點是:

1.單分配封閉式給脂潤滑系統,其他類似產品是多分配器開放式系統。

2.主軸軸承采用調心滾子軸承。其他類似產品是向心球軸承。

3.轉子耐磨材料是專用優質陶瓷。其他類似產品是耐磨鋼板。

4.最佳轉子與殼體配合間隙及保障工藝。

因整個系統是封閉的,潤滑脂在內部循環利用,杜絕了材料的浪費,外界粉塵無法進入系統內部,使軸承有一個良好的運行環境,大大提高了軸承的壽命,保證了生產長期的正常順利進行,降低了生產成本。

本設備根據國家排放標準,經過周密的設計與試驗,得出轉子與殼體的最佳間隙,對轉子外圓、殼體內圓采用機加工的方式,保證了間隙的準確性、穩定性、一致性,從而保證每臺設備均符合國家排放標準。

附圖說明

附圖1是本發明結構前側面示意圖。

附圖2是本發明結構后側面示意圖。

具體實施方式

本發明如附圖1、附圖2所示,在一個支架1上設置旋轉密封閥的殼體2,殼體2兩端為端蓋3,端蓋3上安有軸承室4和轉子軸6,殼體1上部設置進料口5,下部設置出料口7。

本設備的特征在于,殼體1一側設置一個分配器8,該分配器8通過銅管9和接頭10進入殼體1內部動、靜環接合處及軸承室4,分配器8通過銅管9和接頭10到軸承室4后,再由軸承室4的出油管11又接入動、靜環形成的潤滑管路構成一個封閉的潤滑系統。作為對比,其他類似設備是系統由兩個或兩個以上分配器控制,軸承室的出油管開放在系統之外,出口與外界是相通的。

這一特征的顯著效果是:

傳統設備分配器數量多,這就增大了因分配器問題的故障率;油管開放式,運行中潤滑脂不停地排出,長年累月,造成的浪費是可想而知的;焦化廠是多粉塵環境,傳統設備的油管口與外界相通,粉塵不斷地進入軸承室,損害軸承,甚至造成卡死,導致密封閥的失效,不得不停產大修,而維修的周期是比較長的,給焦化廠帶來不可估量的損失。

⒈我們通過周密的計算與反復的試驗,發明了單分配器封閉式給脂潤滑系統(主要包括分配器的型號規格、系統內的壓力確定、流油點的位置設計、管路的布局等),減少了因分配器問題而出現的故障;因整個系統是封閉的,潤滑脂在內部循環利用,杜絕了材料的浪費,外界粉塵無法進入系統內部,使軸承有一個良好的運行環境,大大提高了軸承的壽命,保證了生產長期的正常順利進行,降低了生產成本。

2.傳統設備主軸軸承用的是向心球軸承,不具有調心功能,不便于裝配,且主軸有可能會存在應力集中,時間久了會出現疲勞導致斷裂。

針對以上情況,我們設計的新型設備采用調心滾子軸承,具有自動調心功能,不僅易于裝配,而且運行順暢,不會存在應力集中問題,保證了主軸的可知性、持久性。

3.傳統設備的轉子耐磨材料用的是耐磨鋼板,雖然有一定的耐磨性,但抗腐蝕性差,而煤氣中含有酸性氣體,有腐蝕性,鋼板壽命短。

為此,我們設計的新型設備轉子采用專用陶瓷耐磨材料,不僅耐磨性好,而且,抗腐蝕性很強,壽命長。

4.對于密封閥,轉子與殼體的間隙是一個關鍵參數,間隙過大,達不到國家排放標準,間隙過小,運轉時容易卡死,出現嚴重故障。

傳統設備是采用轉子堆焊,而后手磨的方式,因此,轉子與殼體的間隙不穩定、不一致,不規則,難以保證國家排放要求。

我們設計的新型設備,根據國家排放標準,經過周密的設計與試驗,得出轉子與殼體的最佳間隙,對轉子外圓、殼體內圓采用機加工的方式,保證了間隙的準確性、穩定性、一致性,從而保證每臺設備均符合國家排放標準。



技術特征:

技術總結
小型化干熄焦旋轉密封閥是焦化廠干熄焦環節的關鍵設備。本發明在一個支架上設置旋轉密封閥的殼體,殼體端蓋上安有軸承室和轉子軸,殼體一側設置一個分配器,該分配器通過銅管和接頭進入殼體內部動、靜環接合處及軸承室,分配器通過銅管和接頭到軸承室,再由軸承室的出油管又接入動、靜環形成的潤滑管路構成一個封閉的潤滑系統。因整個系統是封閉的,潤滑脂在內部循環利用,杜絕了材料的浪費,外界粉塵無法進入系統內部,使軸承有一個良好的運行環境,大大提高了軸承的壽命,保證了生產長期的正常順利進行,降低了生產成本。本設備根據國家排放標準,經過周密的設計與試驗,得出轉子與殼體的最佳間隙,對轉子外圓、殼體內圓采用機加工的方式,保證了間隙的準確性、穩定性、一致性,從而保證每臺設備均符合國家排放標準。

技術研發人員:劉俊倉;董俊國;胡玉國;李文濤;敦志剛;常海峰
受保護的技術使用者:安陽市恒威石化設備有限責任公司
技術研發日:2015.12.27
技術公布日:2017.07.04
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